成果信息
(1)本發(fā)明所得催化劑催化性能高且非常穩(wěn)定,,經(jīng)過多次回收利用其催化活性基本不變,,活性金屬基本不會隨反應(yīng)和回收而流失。 (2)本發(fā)明所得催化劑用于環(huán)己基過氧化氫分解反應(yīng)中,,環(huán)己基過氧化氫的轉(zhuǎn)化率可達(dá)到97%以上,,醇酮的總選擇性可達(dá)到99.8%以上,與此同時,,醇酮比得到顯著提升,,醇的含量大幅增加,,使后續(xù)的環(huán)己醇脫氫工段中能產(chǎn)生更多氫氣,,產(chǎn)生的氫氣可用于苯加氫制備環(huán)己烷工段,,從而明顯降低以苯為原料生產(chǎn)環(huán)己酮的氫消耗。 (3)本發(fā)明所得催化劑與目前的工業(yè)生產(chǎn)方式相比,,不需要使用堿液就可得到良好的分解效果,,有效避免了廢堿造成的環(huán)境問題,顯著減少了環(huán)境污染,,且溫度,、壓力等反應(yīng)條件較現(xiàn)有技術(shù)明顯更為溫和,工藝較現(xiàn)有技術(shù)更為節(jié)能環(huán)保,。)
背景介紹
目前,,工業(yè)上一般采用荷蘭DSM公司開發(fā)的方法,即將環(huán)己基過氧化氫在鈷鹽催化劑和氫氧化鈉水溶液作用下進(jìn)行非均相分解,,氧化液,、氫氧化鈉水溶液、循環(huán)廢堿液以及鈷鹽催化劑分別單獨進(jìn)入分解釜,,利用攪拌將其進(jìn)行混合,,反應(yīng)時間為6 20min,反應(yīng)溫度為75 95℃,,反應(yīng)堿度為0.7 1.2mmol/kg,,獲得含環(huán)己酮與環(huán)己醇的混合物,醇酮的總選擇性為87%,,其中環(huán)己醇選擇性為33%,,環(huán)己酮選擇性為54%,酮醇比為1:0.61,,由于其混合不充分以及反應(yīng)不完全,,環(huán)己基過氧化氫的分解收率只能達(dá)到84 85%,生產(chǎn)時循環(huán)廢堿液的總固含量波動大,,一般在20 37%(wt),,環(huán)己酮單位原材料消耗較高,且要消耗大量氫氧化鈉,,產(chǎn)~生大量皂化廢堿液,,而皂化廢堿液處理難度大、成本高,。尤其在裝置高負(fù)荷或超負(fù)荷生產(chǎn)時,,這種情況尤其突出,每生產(chǎn)一噸環(huán)己酮需消耗1120公斤以上的環(huán)己烷和200公斤以上的100%氫氧化鈉,。)
應(yīng)用前景
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